实验室管理科
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【警钟长鸣】历史上9月发生的危化品事故
作者:系统管理员 点击数:266 更新时间:2016-09-01

一、2016年8月典型事故
8月9日凌晨,中石化长城能源化工(宁夏)有限公司1,4-丁二醇(BDO)装置催化剂储罐发生火灾爆炸事故,造成1人死亡。7月28日,该公司二套BDO装置因炔化单元催化剂失活而停工,经氮气置换合格达到转剂条件后,于7月29日将废催化剂转移至催化剂贮槽T8104B。转移结束后,设定贮槽压力为30kPa,8月8日废催化剂贮槽的压力缓慢上升并到达260kPa报警值,之后快速达到压力表量程上限值300kPa,BDO区域当班内操通知外操现场处理,外操到达现场发现储罐法兰泄漏,几乎同时现场着火并瞬间爆炸。经初步分析,事故的直接原因是废催化剂中的乙炔铜发生分解放热,引发1,4-丁炔二醇等物料发生化学反应,导致罐内压力上升和罐体法兰泄漏着火,造成储罐爆炸,详细原因还在进一步调查中。

8月15日,内蒙古多伦煤化工公司甲醇储罐泡沫发生器改造过程中发生爆燃事故,造成2人死亡,1人受伤。经初步分析,事故直接原因是:事故发生前,去甲醇罐区的氮气压力长时间过低,导致甲醇储罐氮气保护失效,空气通过呼吸阀进入储罐,同时作业人员在作业过程中拆除泡沫管道作业盲板时,空气通过泡沫管线进入储罐,形成爆炸性混合气体,遇到动火、焊接线打火或非防爆工具作业产生的火花发生爆炸。事故暴露出该公司动火等特殊作业管控不到位的问题。

二、历史上9月发生的化工和危险化学品事故

甘肃八〇五厂“9?2”光气室甲苯蒸气泄漏爆炸事故

1999年9月2日,中国兵器工业集团八〇五厂TDI(甲苯二异氰酸酯)生产线光气室发生爆炸事故,造成3人死亡,8人轻伤,直接经济损失达4821.8万元。事故的直接原因是光气室内甲苯解吸塔发生甲苯蒸气泄漏,使光气室内充满了达到爆炸极限的甲苯蒸气与空气的混合气体,由于光气室内电器线路短路或者甲苯蒸气喷射产生静电火花,将该爆炸性混合气体点燃,使光气室内发生了整体爆炸事故。

宁夏捷美丰友化工有限公司“9?7”中毒事故
2014年9月7日,宁夏捷美丰友化工有限公司发生氨气液混合物从主火炬筒顶部喷出事故,造成200米范围内41人急性氨中毒。事故的直接原因是:设置在两台氨蒸发器壳侧设备出口管线上的安全阀均为气液两相阀,在其中一台氨蒸发器的安全阀起跳后,液氨直接进入氨事故火炬管线,加之氨事故火炬未设置气液分离罐,致使液氨从事故火炬口喷出,气化后扩散,导致事故的发生。

辽宁彰武县石油公司“9?10”油罐爆炸事故
1981年9月10日,辽宁省彰武县石油公司油库1#油罐发生爆炸,当即造成6人死亡。事故的直接原因是:向1#油罐注水时,将原输油管路中沉积的汽油随水注入罐中,使罐内产生可燃气体,在安装“U型压力计“开孔时,可燃气体遇到电焊明火发生爆炸。

山西阳泉市氯碱厂“9?12”检修动火爆炸事故
1997年9月12日,山西省阳泉市氯碱厂在检修中发生爆炸事故,造成3人死亡。事故的直接原因是:该厂盐酸合成工段2#空冷系统和3#盐酸储罐进酸口发生泄漏,在未对盐酸储罐进行清洗、置换、分析,没有执行动火作业有关规定的情况下,派4名检修工用塑料焊枪焊补,焊接中发生爆炸。

江西乐平市江维高科股份有限公司“9?13”爆炸事故
2011年9月13日,江西江维高科股份有限公司有机分厂醇解工段四楼发生爆炸,造成3人死亡、3人受伤,经济损失230余万元。事故的直接原因是甲醇和聚醋酸乙烯等原料没有经过充分搅拌和充分反应,甲醇在醇解机内挥发,与打开人孔而进入的空气混合,形成爆炸性混合气体。操作工为清空醇解机内反应不好的废料,打开人孔,用铁钩将料钩出并用铁锯割开,铁钩、铁锯与醇解机人孔壁碰撞产生火花,点燃爆炸性混合气体,发生爆炸。

辽宁省辽阳金航石油化工有限公司“9?14”爆炸事故
2008年9月14日,辽宁省辽阳市灯塔市金航石油化工有限公司发生爆炸事故,造成2人死亡,1人下落不明,2人受轻伤。该起事故是由于在滴加异辛醇进行硝化反应的过程中,当班操作工违章脱岗,反应失控时没能及时发现和处置,导致反应釜内温度、压力急剧上升,釜内物料从反应釜顶部的排放口喷出,喷到成品库房内的可燃物上,导致着火,引发成品库内堆积的桶装硝酸异辛酯爆炸,并引起厂内其他物料爆炸、燃烧。

辽宁抚顺顺特化工有限公司“9?14”爆炸火灾事故
2013年9月14日,抚顺顺特化工有限公司发生一起爆炸火灾事故,事故造成5人死亡,两台储罐报废,50 m3甲酸(三)甲酯产品燃尽,直接经济损失120万元。事故的直接原因是顺特公司作业人员在罐顶违章进行电焊作业产生的火花引爆了作业罐顶采样孔外溢的甲酸(三)甲酯蒸气,并回火至罐内,造成大罐内的爆炸性气体爆炸。

黄岩焦坑化学厂“9?17”违章操作蒸馏系统爆炸事故
1997年9月17日,黄岩焦坑化学厂过氧化甲乙酮车间蒸馏系统发生爆炸事故,造成3人死亡,8人受伤,直接经济损失50.1万元。事故的直接原因是蒸馏操作工违反操作规程,在第二次蒸馏开始前,没有在料液中加入稳定剂,导致过氧化甲乙酮过热分解,引起蒸馏系统爆炸。

云南南磷集团电化有限公司“9?17”氯气中毒事故
2008年9月17日,云南南磷集团电化有限公司发生氯气泄漏。事故造成71人中毒。事故的直接原因是:液氯充装站操作工将液氯钢瓶充满、关闭液氯充装阀后,没有及时调节液氯充装总管回流阀,充装总管短时压力迅速升高,造成充装系统压力表根部阀门上部法兰的垫片出现泄漏。泄漏的液氯气化扩散,造成该名操作工和下风向其他岗位的6名操作工、以及正在该企业的二期建设项目施工的64名施工人员不同程度中毒。

河南开封化工二厂“9?20”盐酸储槽爆炸事故
1988年9月20日,河南开封化工二厂发生盐酸储槽爆炸事故,造成3人死亡,1人重伤。事故的直接原因是:作业人员在盐酸储槽顶部进行焊接作业时,没有办理动火手续,盐酸储槽的顶部没有排气口,使氢气在顶部聚集,动火后引起爆炸。

湖南鲁湘钡业“9?23”检修雷蒙机爆燃事故
2014年9月23日,湖南省新晃县鲁湘钡业有限责任公司硝酸钡包装车间在检修雷蒙机的过程中发生爆燃事故,导致6人死亡。事故的直接原因是:检修雷蒙机时,致底部变速箱顶盖崩掉,形成半月型开口,顶盖上及周围遗留的硝酸钡掉入变速箱机油内,导致具有强氧化性的硝酸钡与有机可燃物(机油)混合形成爆炸性混合物,检修人员违规用铁器敲打螺栓产生火花,引发爆燃。

辽宁锦西化工总厂“9?25”二氯苯新装置投料试车爆炸事故
1995年9月25日,辽宁省锦西化工总厂对二氯苯新装置在进行化工投料试车过程中发生爆炸事故,造成1人死亡,12人不同程度吸入氯、苯而入院治疗。事故的直接原因是氯化反应器裸露在气相中的催化剂与过量的氯气激烈反应产生高温和火焰,造成气相爆炸。